Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Firmware Veröffentlichungen und Einstellungen können hier angekündigt und diskutiert werden.
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Pedritoprint
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von Pedritoprint »

Hallo
Nachdem ich schon seit einer Ewigkeit die Vorbereitungen getroffen habe, meinen RF1000 auf E3D V6 um zu bauen und dies nun endlich in Angriff genommen habe, stehe ich heute mit einem Problem da, für das ich bis jetzt in keinem Beitrag ein Lösung gefunden habe. Ich habe die Original E3D V6 Mechanik verbaut, die das Filament nicht wie im Original RF1000 direkt ab Stepper befördert, sondern über eine Untersetzung von 1/3. Somit wir zu wenig Filament befördert. Wo habt Ihr das und wie korrigiert? Ich habe mal analog zum Beitrag "Kalibrierung der Extruderschritte", wie es "rflk_mjh11" erwähnt hat, mit dem Eintrag

Code: Alles auswählen

#define EXT0_STEPS_PER_MM (3.0 * 8.75 * RF_MICRO_STEPS_E)
im RF1000.h
geändert, habe aber keinen Erfolg damit.
Ich benütze die Community FW 1.45.000.
Peter
zero K
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von zero K »

Guten Abend Pedritoprint

Du hast jetzt nicht gesagt welchen e3D Extruder Du betreibst, den Hemera oder Titan.

Eine Gute Anlaufstelle die Support Startseite.
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us

Immer im Kapitel Steps per Millimeter.

... für den Titan, (trocken oder nass) muss mit 7,3 mm effektiven Ritzeldurchmesser gerechnet werden
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us ... -Rap-Guide.

... für den Hemera,
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us ... dification

Achte auch auf die Einstellung der Microsteps, 16 oder 32.

Gruß, zero K
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rf1k_mjh11
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von rf1k_mjh11 »

Hallo Peter/Pedritoprint,

Bei dir kommen zwei Sachen zusammen:
- Einmal die Untersetzung von 3:1 (na klar).
- Dazu noch der (vermutlich) abweichende Umfang des Rändelrads (Antriebsrads). Damit meine ich das Rad, dass den direkten Kontakt mit dem Filament hat. Da du einen neuen Antrieb hast, vermute ich hier auch einen Unterschied zum Originalteil.

Falls du Repetier-Host verwendest (oder zumindest installiert hast, kannst du vorab schon einmal den Wert, ohne die Firmware neu flashen zu müssen, ändern. Du kannst auch den aktuellen Wert nachsehen.
So vorgehen:
  • Drucker mich PC mittels USB-Kabel verbinden
  • Repetier-Host starten
  • Auf das Bildchen ganz links in der obersten Reihe klicken (=Connect Printer)
  • Unter dem Menü-Eintrag 'Config' auf 'Firmware EEPROM ...' klicken (oder auch einfach Alt+E drücken)
  • Nachsehen unter "Extr.1 steps per mm" und den Wert notieren (original sind da, glaube ich, 280).
  • Den erhaltenen Wert hier berichten.
Steht der Wert '280' immer noch dort, hast du beim Flashen was verbockt. Steht dort etwas um "93" herum, liegt der Fehler vermutlich an einem abweichenden Durchmesser deines Rändelrads, wie zero K bereits geschrieben hat.

Die weitere Vorgehensweise hängt also vom Wert, der im EEPROM steht, ab.

Gesundheit!

mjh11
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von AtlonXP »

Hallo,
schau mal hier:

12:41:03.843 : EPR:3 200 280.000 Extr.1 resolution [steps/mm]

Dies ist eine Kopie von meinem Beitrag von #1 hier.
So gibt es Repetier Host aus.

Das bedeutet also, du musst 280.000 * 3 = 840.000 eingeben.

rf1k_mjh11 hat es hier gut beschrieben aber leider einen Denkfehler gemacht.
Der Motor muss nun 3 mal mehr drehen, um 1 mm zu fördern.

Ich hoffe du bekommst es gebacken deinen Extruder per G.- Code anzuweisen,
zuerst 10 mm zu fördern und später 100 mm zu fördern.

M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F120 E10 ; extrude 10mm of feed stock
Ohne gewähr!

Falls die geförderten Werte dem gewünschten nicht entsprechen ist eine 3 Satz Rechnung angesagt.
Ändern, probieren, messen und aufschreiben und rechnen, so lange bis es passt.

LG AtlonXP
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von Pedritoprint »

Vielen Dank vorerst für die Tipps, Ich werde mich demnächst der Sache annehmen und berichten.
@AtonXP: genau, der Motor muss 3mal mehr drehen als im Originalzustand des RF1000, das habe ich anhand der jeweiligen Umdrehungen gesehen. Der Umfang des Filamentvortrieb-Rades ist in etwa gleich, werde es aber gemäss rf1k_mjh11 dann genauer ermitteln. Vorerst ging es mir nur um die 1:3 Untersetzungs-Kompensation.
Gruss Peter aus CH
PS, ich habe die Titan AERO Ausführung
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von Pedritoprint »

Hier bin ich nochmals; Eure drei Posts haben mir sehr geholfen und dann auch bemerkt, dass nicht alle Konfigurationen die im Arduino-Programmer getätigt werden, ins EEPROM übernommen werden. Ich habe also dort, mit dem Hinweis von rf1k_mjh11 und AtlonXP die Werte direkt ins EEPROM geschrieben mit dem Resultat, dass nun "grob" der Vorschub stimmt. Wie im letzten Post geschrieben, werde ich als nächstes eine genauere Berechnung tätigen und gegebenenfalls korrigieren.
Ab und zu habe ich nun auch noch eine "Emergency Pause", woher die auch immer ausgelöst wird. Diese kannte ich bis anhin nicht. Ich werde dies im Auge behalten und nach der Ursache suchen, sobald sie wieder auftritt. Ansonsten.... weshalb nur habe ich mit dem Umbau so lange gewartet!
Gesundheit auch von mir
Peter
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Re: Community FW Abgleich nach umbau auf E3D V6

Beitrag von rf1k_mjh11 »

Hallo Pedritoprint,

Schritte/mm:
AtlonXP hat vollkommen recht. Gedankenfehler von mir. :dash:     Natürlich wäre der neue Wert in etwa das dreifache vom alten.

Emergency Pause:
Der Emergency Pause wird bei dir vielleicht deswegen ausgelöst, weil du mit einer recht niedrigen Temperatur druckst. Der Schrittmotor hat jetzt die dreifache Kraft als ursprünglich.
Vorausgesetzt, das Rändelrad kann die Kraft (ohne Fräsen) an das Filament übertragen, könnte es schon sein, dass die wirkende Kraft zum Auslösen reicht. Druckst du sehr flott, vielleicht noch mit einer großen Düse, könnte das alles zusammen reichen...

Eine genauere Kalibrieranleitung für den Extruder findest du hier, bzw. hier.

Gesundheit!

mjh11
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